這紅塵,沉澱了多少千古情緣。這輪回(huí),穿(chuān)越(yuè)西(xī)湖橋畔絕戀。是飛鳥忘記了藍天?還是魚(yú)兒浮出水麵?三生石上鐫刻的誓言,月老玄宮牽就的紅線,在飛紅(hóng)落地(dì)的瞬(shùn)間,畫成兩條平行線。
礦渣(zhā)烘幹機用於(yú)烘幹(gàn)礦(kuàng)渣,供(gòng)水泥磨生產P·O42.5級和P·S32.5級水泥。隨著熟料產質量的提高,幹礦渣使用量隨之大幅上升;因礦(kuàng)渣烘幹機設備陳(chén)舊,給水泥生產帶來困(kùn)難。
2.4×18m礦渣烘幹(gàn)機是(shì)上世紀(jì)70年代初投入使用(yòng)的,生產過程中主要存在如下問題:
(1)由於礦渣烘幹機使用時間過長,烘幹機筒體的厚度因煙氣的腐(fǔ)蝕和礦渣磨損越來越薄,尤其是靠近(jìn)熱風爐端的筒體腐蝕更加嚴重。為了防止筒體斷裂,曾采取對礦渣烘(hōng)幹機筒體外部加固的方式,這樣雖然能滿足礦渣(zhā)烘幹(gàn)機的正常生產,但(dàn)由於原筒體厚薄不均勻,鋼(gāng)板氧化嚴重,焊接(jiē)在原筒體上的揚料(liào)板(bǎn)容易脫(tuō)落。揚料板脫落後,不僅降低了(le)礦渣烘幹機的產量,增加了能耗,而且脫落的揚料板容易卡死提升機和下料溜管。揚料板脫落(luò)後,礦渣直接(jiē)磨損筒體,使得磨損大大加快,形成惡性循環。
(2)由於礦渣烘幹機設備陳舊,係統漏風比較嚴重(chóng),礦渣烘幹(gàn)機尾部煙氣(qì)溫度較低,尤其是冬季,入除(chú)塵(chén)器(qì)的煙氣(qì)溫度有時隻有70℃,不僅容易結露,而且煙氣的腐蝕性增強(主要是堿性硫(liú)酸(suān)鹽電化學腐蝕);結(jié)露嚴重時,除塵器的灰鬥出現泥漿現(xiàn)象。1994年,更新後的一套電除塵器陽極板使用僅10個月就已經變形損(sǔn)壞,下端腐蝕嚴重(chóng)。在陽極板被腐蝕(shí)後(hòu),極間距容易發生改變,電除塵器運(yùn)行二次(cì)電壓較低,粉塵大量對外排放,汙染(rǎn)環境。由於礦渣顆粒磨損(sǔn)性強,礦渣烘幹機的下料溜子、管道彎頭、除塵器導流板和氣流均布板磨損嚴重(chóng),使用壽命(mìng)較短。
(3)礦渣烘幹機的產量受天氣的影響較大,尤其是雨天,入烘幹機礦(kuàng)渣含水量的大幅上升,不僅使礦(kuàng)渣烘幹機台時產量大幅下(xià)降,而且煤耗和電耗大幅上升,幹礦渣供應顯得十(shí)分緊張。為了滿足水泥(ní)磨生產,時常放寬幹礦渣的含水(shuǐ)量,使得水泥磨糊磨,隔(gé)倉板(bǎn)堵塞磨內通風受阻,產量下降。
(4)由於礦渣中有大塊料、草繩、竹片等雜物,容易造成喂料盤堵塞,出現斷料現象。
(5)礦渣烘(hōng)幹機檢查門變形、開裂,崗(gǎng)位人員無法將檢查門關嚴,形成常不關(guān)檢查門的現象(xiàng),給生產安(ān)全留下隱患。
(6)隨著礦渣需求量增加,原礦渣輸送皮帶機(jī)顯得(dé)能力不足(皮帶寬600mm),礦(kuàng)渣容易落(luò)入礦渣烘幹機皮帶尾端滾筒處,造成皮帶“跑(pǎo)偏”。
針對礦渣烘幹機(jī)存(cún)在的上述問題,在盡可能減少資金投入的情況(kuàng)下,應(yīng)逐個進行改進,確保了生產的正常進行。
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