簡單介紹烘(hōng)幹機設備中頭部密封故障的改造方法

 泰達新聞     |      2012-08-20 09:17

  轉筒烘幹機發生故障,熱端頭部密封(fēng)失效,影響到生(shēng)產,振平鑫(xīn)龍機械根據故障損壞情況,把烘幹機頭部(bù)密(mì)封作了較大改造,並迅速恢複了(le)生產。

  該轉筒烘幹機原熱端部密封結構(gòu),鑄鐵密封外圈固(gù)定(dìng)在沸騰爐框架上,內置“T”形定密封圈和固定在簡體(tǐ)的動密封法(fǎ)蘭形成(chéng)迷宮密(mì)封。故(gù)障很直觀:烘幹機端部簡體1多處開裂變形,簡體內的鑄鐵整體擋料(liào)圈已碎裂,動密封法蘭脫落與“T”形定密封(fēng)圈咬(yǎo)死(sǐ),外部的鑄鐵密封外圈也被擠(jǐ)壞。羞羞影视認為,這是(shì)由於烘幹機運行多年,頭部(bù)筒體及密封裝置受長期高溫及開停機溫度變化影響所造成,轉筒(tǒng)式烘幹機在穀(gǔ)物烘幹中的重要作(zuò)用。

  清理故障現場:

  把原整體擋料圈、迷(mí)宮密封、密封外圈等全部(bù)拆除,並將(jiāng)開裂變形的頭部(bù)簡體截去600mm長度(注意端部平整並(bìng)開設(shè)30°坡口)。

  同步製作各改造更(gèng)換(huàn)部件:

  (1)用(yòng)厚12mm普通鋼板重新製作一節600mm頭部簡體,在其頭部套焊厚16mm長90mm的耐(nài)熱鋼(gāng)頭(tóu)部(bù)護圈,用厚12mm的耐熱鋼板製(zhì)作一外徑2700mm的密封擋圈8套焊在加(jiā)工(gōng)好(hǎo)的頭部筒(tǒng)體的適當位置;

  (2)用厚16mm的耐熱鋼(gāng)板按原尺寸製作一套分(fèn)體(8件)組成的擋料圈;

  (3)用厚(hòu)12mm的耐熱鋼板(bǎn)製作一內徑2800mm的密封外圈,焊在用普(pǔ)通鋼(gāng)板製作的密封法蘭圈上;

  (4)備好壓(yā)塊3和(hé)1mm厚的彈簧鋼片,彈簧片借用了3.2×52m回轉(zhuǎn)窯窯頭的密封彈簧片。

  首先將頭部筒體7與烘下機筒體(tǐ)校正後焊好,並將分體擋料圈用螺栓裝到頭部簡體上。接著將密封法蘭置於適合位置後(hòu)與沸騰爐(lú)框架定好並填砌密封外圈的爐磚。然後用壓塊(kuài)3把彈簧片裝好。為防彈簧片磨傷簡體,特在筒體七裝(zhuāng)一段(duàn)厚8mm的普(pǔ)通鋼板筒體護(hù)套,並用鋼絲(sī)繩配掛重物繞在彈簧片上。

  經過改造處理,該烘幹機迅速恢複運行,經(jīng)過(guò)近兩年的使用,烘幹機頭部密封良好,沒出現過故障。

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