轉筒烘幹機發(fā)生故障,熱端頭部密封失效(xiào),影響到生產,振平(píng)鑫龍(lóng)機械根據故障損壞情況,把烘幹機頭部(bù)密封作(zuò)了較大改造,並迅速恢複了生產。
該轉筒烘幹機原熱端部密封結構,鑄(zhù)鐵密封外圈固定在沸(fèi)騰爐(lú)框(kuàng)架上,內(nèi)置(zhì)“T”形定(dìng)密封(fēng)圈和固(gù)定在簡體的動密封法蘭形成迷宮密封。故障很直觀:烘幹機端部簡體1多處開裂變形,簡體內的鑄鐵整體擋料圈已碎裂(liè),動密封法蘭脫落與“T”形定密封圈(quān)咬死,外部的鑄鐵密封外圈(quān)也被擠(jǐ)壞。羞羞影视認為,這是由於烘幹機運(yùn)行多(duō)年,頭部筒體及(jí)密封裝置受長期高溫及開停機溫度(dù)變化影響(xiǎng)所造成,轉筒式烘幹機在穀物烘幹中的重要作用。
清理故障現場:
把原(yuán)整(zhěng)體擋(dǎng)料圈、迷宮密封、密(mì)封外圈等全部拆除,並(bìng)將開(kāi)裂變形的(de)頭部簡體截去600mm長度(注意(yì)端部平整並開設30°坡口)。
同步製作(zuò)各(gè)改造更換部件:
(1)用厚12mm普通鋼板重新製作一節600mm頭部簡體(tǐ),在其(qí)頭部套焊厚16mm長90mm的耐(nài)熱鋼頭部護圈,用厚12mm的耐熱鋼板製作(zuò)一(yī)外徑2700mm的密封擋圈8套焊在加工好的頭部筒體的適當位置;
(2)用厚16mm的耐熱鋼板按原尺寸製作一套分(fèn)體(tǐ)(8件)組成的擋料圈(quān);
(3)用厚12mm的耐(nài)熱鋼板製作(zuò)一內徑2800mm的密封外圈,焊(hàn)在用普通鋼板製作的密封法蘭圈上(shàng);
(4)備好壓塊3和1mm厚的(de)彈簧鋼片,彈簧片借用(yòng)了3.2×52m回轉窯窯頭的密封彈(dàn)簧片。
首先將(jiāng)頭(tóu)部筒體7與(yǔ)烘下機筒體校(xiào)正(zhèng)後焊好,並將分(fèn)體擋(dǎng)料圈用螺栓裝到頭部簡體上。接著將密封法蘭置於適(shì)合位置(zhì)後與沸騰爐框架定好並填砌密封外圈(quān)的爐磚。然後用(yòng)壓塊(kuài)3把彈簧片裝好。為(wéi)防彈(dàn)簧(huáng)片磨傷簡體,特在筒(tǒng)體七(qī)裝一段(duàn)厚8mm的普通鋼板筒體護套,並用鋼絲繩配掛(guà)重物繞在彈簧(huáng)片上。
經過改造處理,該烘幹機迅(xùn)速恢複運行,經過近兩年的使用,烘幹機頭部密封良好,沒(méi)出現過故障。
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